近日,在2025年煤炭建设行业工程建设质量管理小组活动成果交流会上,中兴建安公司9个QC小组,凭借出色的质量管理实践与技术创新成果,在众多参赛小组中脱颖而出,荣获一等奖4项、二等奖5项。公司在获奖总数和一等奖数量上均雄踞榜首,体现了公司在工程质量管理与技术创新领域的硬核实力。
一类成果(一等奖)核心亮点

《超早强注浆加固材料研发及质量控制创新实践》:针对传统注浆材料强度低、养护久等痛点,优化材料配比并引入精准检测技术,研发的新材料 2 小时抗压强度达 14.6MPa,应用后单项目工期缩短 15 天,节约成本 125 万元。

《高层钢结构框架组装质量控制》:聚焦构件对接精度、节点连接质量等难题,通过三维扫描定位、规范操作标准等举措,提升组装质量与效率,为同类工程提供可复制经验。

《提高地下结构高性能混凝土的耐久周期》:优化骨料级配、掺加 PVA 纤维并强化养护,使混凝土抗渗等级提升至 P12,耐久周期延长一倍以上,后期维护成本降低 70%。

《提高火烧岩地层跟管钻探效率与注浆质量》:创新钻探工艺与设备,搭配智能监测系统,钻探效率达日均 55 米,注浆饱满度 98%,成功改造火烧岩含水层,降低突水风险。
二类成果(二等奖)核心亮点

《16 煤采空区封堵工程支护与注浆加固施工工艺的研究与应用》:QC小组通过封堵工程的支护与注浆加固施工工艺开展研究,有效实行了切断采区进回风通道,防止采空区内遗煤自燃、有害气体溢出、老空水进入矿井生产区域,实现采空区退出后安全隔离。

《降低剪力墙墙体返修率》:QC小组针对拼缝错台引发的剪力墙返修率高问题,开展工人技能专项培训并以铝合金模板替代木模板,使剪力墙返修率从 16.2% 降至 3.6%,单栋楼返修费用从 3 万元降至 0.7 万元。

《降低剪力墙根部漏浆率》:QC小组针对剪力墙模板底口缝隙大、封堵不到位的核心问题,改进工艺流程并在根部放置角铁、粘贴海绵条,实现漏浆率清零,有效解决烂根、蜂窝麻面等质量通病。

《优化施工过程管控降低地下结构砼裂缝率》:QC小组聚焦地下结构砼收缩裂缝与施工裂缝高发问题,优化养护工艺、更新全自动喷淋养护设备并掺加聚丙烯抗裂纤维,使收缩裂缝发生率降至 7.8%,单区域裂缝处理费控制在 1.35 万元内,成本降低 48.7%。
《杂填区或细沙区域灌注桩塌孔控制的研究》:QC小组聚焦杂填区、细沙区域灌注桩施工易塌孔的行业痛点,创新 “优化泥浆配比 + 精准钻进控制 + 规范护筒埋置 + 钢筋笼质量管控” 一体化工艺,将塌孔率从 25% 降至 3.07%,一次性成孔合格率达 96%,节省工期 6 天、节约成本 39.61 万元,为复杂地质灌注桩施工提供可复制技术方案。